一、产品概述
烟气连续在线监测系统运用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量、皮托管烟气流速测量及计算机网络通讯技术,实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。同时又针对国内煤种较杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大的状况从技术上进行了改进。并
窑尾烟囱在线监测设备
1 SO2排放超标的原因分析
因为石灰石中含有大量的高硫石灰石,高硫石灰石中的砜类硫化物,在440℃左右时受热氧化分解,此温度段在C1与C4级旋风筒区间内,此时CaCO3还未进入分解炉中分解,高效脱硫剂CaO的含量较低,固硫效率低,大部分的硫氧化成SO2或SO3随着烟气逸散至窑尾烟囱。在生料立磨工作时,大部分的烟气会经过立磨,由于立磨中湿度较高,且在粉磨过程中形成大量新的CaCO3表面,方便固硫反应的进行,因此监测系统检测烟气中SO2含量并不高;当生料立磨停止工作后,全部的烟气直接进入窑尾烟囱排放,终导致烟气中SO2超标。
2 SO2排放超标的解决措施
水泥企业窑尾SO2排放超标已成为当前新型干法水泥生产线的普遍现象,为有效降低窑尾烟囱中硫的排放,各水泥生产企业在参照大量脱硫技术的前提下,要选择符合自身实际的脱硫技术进行减排。
石灰石无法替换的情况下,结合生料自身脱硫的原理,采用系统外加石灰粉的方法固硫。具体措施为在预热器底部增设一个石灰粉仓,每当停生料立磨时,中控室会开仓按一定的速率加入石灰粉,随着生料一同提升进入旋风筒中。
4月3日停立磨前(21:00~23:00)烟气中SO2浓度平均值保持在50mg/Nm3左右,停立磨同时加入石灰粉固硫,烟气中SO2浓度上升至110 mg/Nm3左右,未出现超标现象, 4月14日05:00停立磨1h,停磨前(04:00~05:00)和开磨后(06:00~07:00)SO2浓度分别为69.8mg/Nm3和68.92mg/Nm3,在停磨1h期间烟气中SO2浓度升至109.83mg/Nm3,也无超标现象,以上数据表明该脱硫措施基本解决了烟气中SO2浓度超标的排放问题。
采用石灰粉的方法虽然能降低窑尾烟气中SO2的排放,但是也给企业生产带来了一定的影响,石灰粉的加入使得生料率值的波动性较大,给窑的煅烧及熟料的质量都会造成影响,同时外购石灰粉也会增加企业的生产成本,不利于企业的节能降耗。
窑尾烟囱在线监测设备
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